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OTC機器人知識

歐地希OTC焊接機器人報警代碼4900-4915故障處理大全

OTC Daihen (歐地希) 焊接機器人 報警代碼 4900-4915 解決方法

今天我們接著介紹十個報警代碼的解決方法:4900、4901、4902、4903、4905、4910、4911、4912、4914、4915。這些代碼主要涉及移動功能、機構(gòu)錯誤、伺服控制等故障,以下為詳細原因及處理步驟。更多信息可訪問我們的網(wǎng)站 oj-otc.com。

報警代碼 4900

現(xiàn)象:在與移動功能(FN407)有關(guān)的外部軸中發(fā)生機構(gòu)錯誤。

原因:在第1參數(shù)中指定的機構(gòu)號碼不屬于當前裝置。

解決方法:指定屬于當前裝置的正確的機構(gòu)號碼,然后異常復位。

報警代碼 4901

現(xiàn)象:與移動功能(FN407:RELMOV)有關(guān)的外部軸中的軸錯誤。

原因:在第2參數(shù)中指定的軸號碼未定義在第1參數(shù)的機構(gòu)中。

解決方法:檢查在功能指令中示教的第2參數(shù),并再次示教,然后異常復位。

報警代碼 4902

現(xiàn)象:機構(gòu)類型錯誤。

原因:在第1參數(shù)中指定的機構(gòu)既不是定位器也不是滑動器。

解決方法:選擇有定位器或滑動器的裝置,然后在第1參數(shù)中指定定位器或滑動器,異常復位。

報警代碼 4903

現(xiàn)象:G-STOP輸入值不相符。

原因:兩個系統(tǒng)中的“G-STOP”輸入值不相符時檢測出異常。

解決方法:確認“G-STOP”輸入值,排除故障后再次開啟控制器電源。

報警代碼 4905

現(xiàn)象:在所有軸的基本姿勢都未設置的狀態(tài)下開始再生。

原因:因為停電時未正確保存數(shù)據(jù),所以無終點轉(zhuǎn)動軸的位置數(shù)據(jù)未恢復到停電前的數(shù)據(jù)。

解決方法:對發(fā)生異常的軸進行編碼器補償(利用位置記錄方法),然后異常復位。

報警代碼 4910

現(xiàn)象:機構(gòu)*為伺服OFF狀態(tài)。

原因:對于各伺服電源被分別設定為OFF的機構(gòu),執(zhí)行了手動操作、檢查操作或再生操作。

解決方法:檢查伺服電源為OFF的機構(gòu),將其設為ON,然后異常復位。

報警代碼 4911

現(xiàn)象:SPN參數(shù)錯誤。

原因:在伺服ON指令(SPN)中,當指定工作目標之外的機構(gòu)時發(fā)生此錯誤。

解決方法:修改用伺服ON指令(SPN)指定的機構(gòu),然后異常復位。

報警代碼 4912

現(xiàn)象:SPF參數(shù)錯誤。

原因:在伺服OFF指令(SPF)中,當指定工作目標之外的機構(gòu)時發(fā)生此錯誤。

解決方法:修改用伺服OFF指令(SPF)指定的機構(gòu),然后異常復位。

報警代碼 4914

現(xiàn)象:不能執(zhí)行機構(gòu)伺服OFF。

原因:因為機器人不在指令位置,所以不能執(zhí)行伺服OFF。

解決方法:1. 檢查機械手是否受到干擾;2. 確認負荷是否在額定之內(nèi);3. 仍然發(fā)生錯誤時,可能是機械手的機械異常,應向敝公司維修服務部門聯(lián)系。排除異常原因后使異常復位。

報警代碼 4915

現(xiàn)象:設定伺服OFF機制的指示值已改變。

原因:當指示位置和當前位置之差超過設定伺服OFF機制中的調(diào)整值時會檢測到此錯誤。

解決方法:確認設定伺服OFF機制:1. 指示角未變;2. 當前角未因外力而變。排除異常原因后使異常復位。

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